1.1炉膛测温+靶向精准配风燃烧技术
近年来,国内燃煤锅炉普遍采用低氮燃烧技术,低氮燃烧器改造后,普遍出现水冷壁高温腐蚀和水冷壁结焦。汽温、烟温、壁温参数异常。尤其是掺烧新疆煤的锅炉,结焦更加严重,同时伴有燃烧效率下降,灰渣含碳量升高、负荷响应速度慢等问题。
还原区加装炉膛温度场监测系统

以电动声波为测温方式的炉膛温度场在线监测设备,实现炉膛温度场的动态监测。为锅炉燃烧的状态诊断和精确调整提供关键数据支撑。

锅炉靶向精准配风燃烧技术方案--从燃烧本身解决锅炉的问题
看得见——在炉膛燃尽区布置声波测温系统(电动声源),可呈现温度场实时动态的可视化效果,为锅炉精准调整提供参考依据。
可调节——以靶向风燃烧控制平台为核心,融合神经网络、多变量算法、燃烧模型及大数据分析等技术手段,通过电动调节装置对锅炉本体的配风进行精准调控。
投自动——通过锅炉热态调整试验,建立锅炉不同运行工况时靶向风门的最优开度值模型,耦合声学温度场,同时采集DCS关键数据,实时反馈锅炉运行状态,形成“数据采集-智能分析-精准调节-状态反馈-优化控制”的闭环管理,最终实现靶向风门在锅炉不同工况下的自动调节,提高锅炉智能化程度,降低运行人员工作强度。
1.2锅炉炉底漏风节能改造技术
干渣机系统亟需解决问题

根本上解决风冷干排渣系统的设计缺陷,改造后将显著提高锅炉设备安全和经济运行性能。
锅炉效率:
排烟温度降低4-6℃。
按照排烟温度每降低10℃,提升炉效0.5%-0.7%计算,折合炉效约提高0.2-0.4%。
按照排烟温度每降低10℃,降低煤耗1.6-2.2g/kw.h计算,煤耗降低约0.6-1.3g/kw.h。
氮氧化物:
氮氧化物降低10%以上,还原剂用量降低10%以上。
安全系数:
消除碎渣机机头堵渣和渣仓堵渣结焦的安全隐患,降低人工清渣安全隐患,提高机组连续带负荷能力。
具体案例:
1.提高锅炉热效率0.20%-0.26%,同时降低机械不完全燃烧热损失。
2.降低氮氧化物(NOx)生成浓度,降幅可达13%-28%。对现有SCR脱硝系统的运行条件也有改善。
3.机组炉底漏风得到治理后,有效降低炉膛底部磨损,提高机组安全性。



1.3冷却塔声学AI智慧节水技术
行业背景

原理:在同向团聚机理、流体力学机理的作用下,细颗粒容易随介质的振动而跟着运动,使大小颗粒产生相对运动,容易发生碰撞,颗粒粒径分布会向较大数值迁移,当聚集到一定程度发生沉降。


声波团聚收水技术实施方案


1.4高压油管道系统振动消减
机组运行时调速系统油管道发生剧烈振动,发出很大噪声,部分约束管卡被振坏失效,管道与调门接口处多次因振动断裂,发生漏油事故并造成停机。根据系统布置情况,确定调速系统油管道振动测点。

EH油系统油泵为柱塞泵,电机转速1470转/分,管道内压力油的脉动频率约为220.5Hz。
脉动频率220.5Hz≈故障频率223Hz。
↓
脉动撞击弯头引发的管系振动。
现场已有措施:布置缓冲器,但未见脉动消减。
压力脉动缓冲装置——一种用于消减压力管道流体压力脉动的缓冲装置

一种用于消减压力管道流体压力脉动的缓冲装置

用于DEH管道系统流体压力稳定及脉动消减的装置

1.5汽轮机排汽湿度/排汽焓测量技术(微波)
(1)湿冷火电站末几级、压水堆核电汽轮机全部级工作在湿蒸汽区。
(2)湿蒸汽给汽轮机运行带来的问题:一是湿蒸汽使机组效率降低;二是湿蒸汽中的水滴会导致低压级组动叶片的水蚀损坏。
(3)湿蒸汽压力、温度不是独立状态参数,蒸汽焓无法确定,汽缸相对内效率无法确定。






1.6油质在线测量技术


